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莱钢焦化厂节能降耗保效益
作者:admin 发布于:2014-2-6 9:37 Thursday
1月~4月份山东30crmo合金管集团莱芜30crmo合金管分公司焦化厂工序能耗持续降低,月月超额完成计划,为实现保效益、保生存的全年目标奠定了基础。
该厂老区化产回收系统导热油加热项目,由于设备原因,频繁出现熄火现象,不能用于蒸氨系统加热,造成蒸汽消耗大幅增加,生产成本明显上升。针对这一情况,该厂积极进行导热油炉煤气翻板升级改造、导热油加热设备程序升级改造等多项优化工作,降低了蒸汽消耗,保证了导热油炉的高效顺行。这些举措不仅有利于蒸氨废水指标的控制,还实现了蒸氨系统蒸汽零消耗,经济效益显著。
该厂苯加氢生产区域循环水系统由山东某公司承包管理,补水量个别时段高达50立方米/小时。为解决水耗偏高问题,该厂积极与承包公司协调,调整了加药量,在满足生产需求的同时,将补水量控制在20立方米~25立方米/小时,降低了新水消耗。在焦炉生产环节,该厂在保证煤气充分燃烧的同时,合理调整高炉煤气、焦炉煤气掺混比例,降低了炼焦耗热量,为降低工序能耗提供了保障。
该厂老区化产回收系统导热油加热项目,由于设备原因,频繁出现熄火现象,不能用于蒸氨系统加热,造成蒸汽消耗大幅增加,生产成本明显上升。针对这一情况,该厂积极进行导热油炉煤气翻板升级改造、导热油加热设备程序升级改造等多项优化工作,降低了蒸汽消耗,保证了导热油炉的高效顺行。这些举措不仅有利于蒸氨废水指标的控制,还实现了蒸氨系统蒸汽零消耗,经济效益显著。
该厂苯加氢生产区域循环水系统由山东某公司承包管理,补水量个别时段高达50立方米/小时。为解决水耗偏高问题,该厂积极与承包公司协调,调整了加药量,在满足生产需求的同时,将补水量控制在20立方米~25立方米/小时,降低了新水消耗。在焦炉生产环节,该厂在保证煤气充分燃烧的同时,合理调整高炉煤气、焦炉煤气掺混比例,降低了炼焦耗热量,为降低工序能耗提供了保障。