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首钢综合能耗创新低
作者:admin    发布于:2017-11-10 0:54 Friday
1月份,总公司吨钢综合能耗完成737.03公斤,同比降低22.23公斤,创首钢历史同期最低。
1月份,总公司各单位通过提高原燃料质量、物流管理优化、炼铁降低生铁含硅、炼钢增加煤气回收和减少双渣操作比例、最大限度提高自发电能力、减少放散等一系列措施和手段,在没有增加资金投入的前提下,通过向管理要效益,已初步取得成效。通过提高焦炭质量及抓高炉稳定顺行等措施,焦比1月实际完成349.5kg/t,比计划降低10.5kg/t。通过合理的物流安排,使焦炭减少筛下损失量,提高入炉比例,入炉比例本月比上月提高3.5%,减少筛下损失10000吨。合理调整物料流向。充分发挥低能耗的翻车机作业率,减少高能耗的翻车机作业率,使1月份电耗降低10万千瓦时。通过加强运输管理,减少出车物料滞留量,今年1月份回收物料6058吨(其中煤515吨),比去年同期多回收1286吨。
合理组织平衡,提高二次能源利用水平。为提高转炉煤气的利用率,结合轧材厂的检修情况,总公司一方面采取扩展用户给高线二车间配煤气,另一方面加强协调三个烧油车间用油量,今年1月份比去年12月份少用油500吨。转炉煤气回收1月份完成85.8立方米/吨,比计划提高2.8立方米/吨,比去年同期提高15立方米/吨。多回收1054万立方米转炉煤气。通过督促动力厂气动泵改造节能项目实施工作,使该项目提前完成,并在1月份运行了20天,节电20万千瓦时。为了降低高炉煤气的放散率,要求动力厂稳定高炉煤气的管网压力,原则在9-11Kpa运行,提高了单台锅炉的产气量,减少锅炉的开启台数和煤气的放散,使高炉煤气放散率1月比计划降低3.2%。组织协调氧气厂在3.5万制氧调试期间,平衡氧气产品使用,及时改变运行方式,解决生产中不平衡问题。同时做好节能降耗工作,平衡氧气产品使用,及时停一套小型制氧机组,平均每天减少用电12.6万千瓦时。
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